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寶鋼不銹鋼煉鋼廠通過管理創新實現生產突破
抓住關鍵自我加壓不斷超越
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今年以來,寶鋼不銹鋼事業部煉鋼廠自我加壓,通過管理創新,在不銹鋼生產的品種產能、能耗控制、降本增效等關鍵指標上實現了新突破。今年前7個月,降本增效就完成全年目標的80%。
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以改變思維方式為突破口
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今年,寶鋼不銹鋼事業部對煉鋼廠生產規模、能耗控制、降本增效等各方面提出了更高的要求。面對前所未有的壓力,煉鋼廠管理者形成共識:以改變思維方式作為突破口,勇于自我加壓,聚焦關鍵指標、成本改善、質量提升、品種拓展、機構優化、技術創新、人才培養等七大模塊進行持續改善。
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為確保“節鐵增鋼”目標的實現,煉鋼廠發動員工通過創新,降低鐵水比、釋放電爐產能。同時,通過強化生產組織以及工藝優化,使生產計劃編排和現場生產組織嚴絲合縫。今年前7個月,鐵水比控制在86.36%左右,最低達到86.08%,多生產396爐鋼。
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為了改善設備“健康”狀況,煉鋼廠推出了“一日兩檢、一周雙查”的設備點檢新模式,通過全面梳理、分析設備故障點,加強設備點檢管理和故障管理,有效減少了故障處置停機時間。僅上半年,主作業線故障時間為81.25小時,同比減少了12.5小時;電爐設備故障時間從去年上半年258.78小時,降低到80.10小時,同比減少178.78小時。通過優化檢修模型,打通檢修瓶頸,將檢修周期延長至90天,順利實施了煉鋼廠6月份的系列大檢修;實行狀態管理,完成了對電爐和連鑄的重點攻關。
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牢牢“咬”住降本增效關鍵點
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為了實現突破,提升市場競爭力,煉鋼廠始終抓住降本增效這個關鍵點。今年以來,面對劇烈波動的國際鎳價,煉鋼廠扎實推進以優化爐料結構為核心的成本管控舉措。通過實施過程管控,每月根據不同鎳原料價格情況提出下月可執行的目標,跟蹤每一爐次的執行情況,及時糾偏;不斷拓展低磷304L、316L等鋼種的電爐脫磷工藝,以提高含鎳生鐵的使用量。此外,通過加料方式的優化,使水淬鎳鐵的使用量由去年的每月400至500噸,上升至每月500至1000噸的使用量,使噸鋼純鎳消耗降低了約4.5千克。今年以來,煉鋼廠低價資源使用同比實現降本1.11億元。低價鎳資源使用量、資源總單耗、低鎳生鐵單耗、純鎳消耗均創造歷史最好水平。
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以精益運營創造更大效益
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煉鋼廠以精益運營管理為抓手,通過全面推進六西格瑪精益運營生產組織管理模式,對產線進行深入、詳細的調查和診斷,找出管理流程中不增值因素;成立精益運營項目團隊,對產線運營系統的提升、管理體系的優化等方面進行推進;通過層層傳授理念,即煉鋼廠管理者為分廠管理者授課,分廠管理者為作業區管理者授課,作業區管理者為一線員工授課,傳授管理思路和工作方法。同時充分發揮骨干人員作用,將六西格瑪基本理念傳授到作業區和班組,創建一個用數據決策、關注用戶、優化流程、倡導績效的管理氛圍。
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今年以來,煉鋼廠組織管理、技術人員共146人參加網絡六西格瑪概論培訓,合格率達到100%。其中,有12位員工獲得了明星資格,兩名員工獲得黑帶大師資格,22名員工獲得黑帶資格,20名員工獲得了綠帶資格。全廠共完成11項六西格瑪項目立項申報;19項精益運營項目實施結題小結,創造了可喜的效益。同時,合理化建議效益達到2525.53萬元,效益型成果比例占25.66%;自主管理成果122篇,普及率達到85.33%;認定技術秘密18.55個,專利10.8個,均突破了半年度和年度歷史最好水平。