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電弧爐冶煉連鑄SGM鋼棉鋼工藝試驗
電弧爐冶煉連鑄SGM鋼棉鋼工藝試驗
1 前 言
目前,汽車的制動片中已不再使用石棉而廣泛使用鋼絲絨,鋼絲絨是由稱為鋼棉鋼軋制的盤條,拉撥后經高速切削加工而成。南方某鋼棉有限公司加工鋼絲絨用盤條由北方鋼廠和國外供應,由于近幾年鐵路運輸緊張,運費上漲,直接影響該鋼棉公司的生產和發展。為降低成本,提高效益,該鋼棉公司委托我公司研制開發此鋼材。
生產鋼棉鋼的關鍵技術是:嚴格控制冶煉成分,防止產生危害切削性能的硬質夾雜。本文就電弧爐冶煉方坯連鑄鋼棉鋼工藝進行了探討。
2 生產工藝要點
2.1 化學成分
為了確保鋼棉鋼SGM 6.5mm盤條的成分合格,實物質量達到用戶要求,必須嚴格按內控標準成分生產,其化學成分見表1。
表1 SGM鋼棉鋼化學成分/%
項 目?????? C??????????? Si???????????Mn??????? P??????? S???????? ?Cr????? Ni?????? Cu
內控成分?0.08/0.13?? 0.04/0.08?? 0.80/1.15?? ≤0.018? ≤0.020??? ≤0.20? ≤0.20?? ≤0.20
用戶要求?≤0.15????? ≤0.10??????? ≤1.20?????? ≤0.030? ≤0.035? ? ?
2.2 初煉爐工藝
初煉爐為RBT超高功率豎式電弧爐,其公稱容量為90t,平均出鋼量93t,留鋼留渣操作,變壓器功率為65MVA,爐底裝有3塊透氣磚。加入爐內的廢鋼清潔少銹,配碳量>0.30%。
熔煉過程采用熔氧結合,通電后點燃8個氧油燒嘴(3MW/個)。送電10min,水冷碳氧槍吹氧,氧壓為0.8MPa,流量為2000m3/h。快速造渣,提前去磷。氧化后期吹氧脫碳,造泡沫渣,堿度為3.0左右,渣中氧化鐵含量約為25%。熔池劇烈沸騰,自動流渣,氧化脫碳量>0.20%。熔池溫度達到1610~1640℃,鋼中P含量≤0.012%,初煉爐出鋼,出鋼10t往鋼包加入合金和造渣材料,出鋼至剩余2t時,爐體快速返回。
嚴禁氧化渣倒入鋼包,確保鋼水進入精煉爐成分接近成品中、下限,初煉爐出鋼溫度、加入材料及鋼水成分見表2。
表2 初煉爐出鋼溫度、加入材料及鋼水成分表
統計
項目?出鋼溫度℃??? 氧化終點鋼水成分%?? 出鋼加入材料kg
??????????????? ?C? Si?? Mn??? P???? S?? 石灰?硅錳
?
????1623?????? 0.05 ?-? 0.02? 0.010?0.040?500?900
max?1635?????? 0.06? -? 0.04? 0.01? 0.045? ?
min?1612????? ?0.04? -? 0.00? 0.009?0.030? ?
2.3 鋼包爐工藝
鋼包自接收鋼水開始至鋼包精煉結束全程吹氬,吹氬壓力和流量根據精煉任務不同而進行調節。LF鋼包爐初始冶煉條件見表3。
表3 LF鋼包爐初始精煉條件
統計
項目?鋼包到達溫度/℃??? 鋼液成分/%
????????????????????? C??? Si??? Mn????? P???? S
?
????1581???????????? 0.06? 0.04? 0.75? 0.012? 0.034
max?1594???????????? 0.07? 0.06? 0.85? 0.013? 0.040
min?1573???????????? 0.05? 0.02? 0.50? 0.010? 0.028
初煉爐出鋼結束,鋼包開至精煉工位,通電升溫,造稀簿渣。渣化開后,向渣面上加CaC2粒脫氧,爐渣變白,分析鋼水成分并進行成分微調。
精煉結束前5min加入FeB 20kg。白渣時間大于20min,鋼水溫度達到工藝要求的范圍,鋼包開始以0.30kg/t的速度喂Ca-Si線。喂線結束以鋼液不裸露為宜,調節吹氬壓力、流量,鎮靜2~3min后送連鑄。LF爐精煉結束溫度及成品化學成分見表4。
表4 LF爐精煉結束溫度及成品化學成分
統計
項目?鋼液溫度℃?????? 鋼液成分/%
??????????????? C??? Si???? Mn???? P??????? S????? Cr???? Ni???? Cu
?
????1602????? 0.087?0.056? 1.018? 0.0132? 0.0121? 0.029? 0.036? 0.134
max?1607???? ?0.11? 0.07?? 1.12?? 0.017?? 0.015?? 0.04?? 0.05?? 0.15
min?1598???? ?0.07? 0.04?? 0.96?? 0.012?? 0.009?? 0.02?? 0.03?? 0.11
2.4 連鑄工藝
連鑄為Concast 弧形連鑄機,6機6流,弧形半徑為7m,澆注斷面(mm)130×130,定徑水口澆注,拉矯速度為2.3~2.6m/min。結晶器液面采用Co—60自動控制,裝有結晶器電磁攪拌(M—EMS),二冷配水PLC自動控制。中間包澆注溫度控制在1550~1562℃。
由于該鋼種試驗量不大,因此,鋼包襯材料仍用原來的,渣線部位用鎂碳質,其它部位用鋁碳質。中間包襯用硅質材料。
3 金相檢驗
3.1 盤條夾雜物金相檢驗
6.5mm盤條取了5爐樣進行金相夾雜物的檢驗,其結果見表5。
表5 5爐 6.5mm盤條夾雜物檢驗結果統計
項目?統計數n???? 夾雜物類型
???????????????A??? B??? C??? D
?
????5???????? 1.90?2.20?0.70?1.30
max?5???????? 4.0? 3.0? 1.0? 1.5
3.2 機械性能檢驗
對SGM 6.5mm盤條進行了機械性能試驗,其結果見表6。
表6 機械性能試驗結果
統計
項目 ?統計數n?σbMPa? σsMPa? δ10%?冷彎性
?
??????? 11???? 447.8?308.7? 31.1?? d=a*
S?????? 11?????9.05? 4.33?? 1.54?? 180°
max???? 11???? 460???315??? 34?
min???? 11???? 435?? 300??? 29??? 完好
注:d——彎曲半徑 a——試樣厚度或直徑
盤條供給鋼棉鋼公司,用戶反映沙鋼生產的盤條拉撥性能很好。從表6可以看出鋼棉鋼的機械性能較穩定。
4 討 論
4.1 初煉爐冶煉工藝要點
(1)保證鋼液有足夠的吹煉沸騰時間和脫碳量。初煉爐要有一定的氧化脫碳量,碳氧反應生成的CO氣泡使整個熔池活躍,夾雜物聚合上浮,達到去氣、去夾雜的目的。爐底吹氣攪拌也促進夾雜物上浮。
(2)避免電弧爐造成的鋼液吸氣。采用電弧爐煉鋼,由于電弧區溫度很高,電弧加速了氣體的分解,使鋼中氣體含量高于其它方法煉的鋼。因此,在實際生產中,要保證有一定厚度的爐渣層,防止電弧將鋼水裸露而吸入更多氣體。為防止增氮,造泡沫渣是一個較好的辦法。此外,采用了電弧爐底出鋼,出鋼快,鋼流卷入的N2氣少,在較高的氧位下出鋼,均大大減少了鋼液吸氮。
4.2 鋼包精煉脫氧工藝探討
(1)采用精煉白渣和硅鈣線脫氧。鋼包爐精煉結束要喂適量的硅鈣線進行脫氧,而盡可能不用Al脫氧,Al含量越高則Al2O3越多,鋼材切削加工時,刀具磨損就越快(見圖1)。開始試煉時曾擔心C、Si含量低,脫氧不好,加入了少量鋁硅鐵,結果鋼材切削時刀具損耗比正常時要大。在生產中進一步探索表明只要初煉爐出鋼時不帶氧化渣至鋼包,鋼包精煉白渣時間確保20min以上,并喂適量Ca—Si線終脫氧,鋼水脫氧程度是能保證的。
?
圖1 Al2O3含量與刀具磨損率的關系
(2)進一步脫氧和夾雜變性工藝探討,鋇(Ba)的脫氧能力比Al大2個數量級,研究表明,在煉鋼溫度下,Ba與O、S有很強的親合力,反應形成復合氧硫化物,對鋼中夾雜有變性處理效果,使夾雜總量降低30%~40%,而且脫氧產生的含BaO復合夾雜物基本上完全上浮去除。
鋼棉鋼不僅不能用Al脫氧,而且由于硅酸鹽夾雜較MnS為硬,脫氧用硅量也要嚴格限制。同時澆注過程中使用的耐材均會對鋼中夾雜帶來影響。目前使用的鋁碳質鋼包襯、硅質中包襯均會造成鋼中夾雜物增加,在以后的大生產中要進行改進。
5 結 語
(1)采用適當的電弧爐初煉和LF爐精煉工藝,成功地冶煉了具有良好切削性能的SGM鋼棉鋼。
(2)所煉SGM鋼棉鋼過程工藝參數穩定,夾雜檢驗及機械性能均十分穩定。
(3)在脫氧制度、過程耐火材料方面進行一定的優化,可以進一步提高鋼棉鋼的質量。
(4)今后的生產中可進行Si—Ca—Ba的脫氧工藝試驗,則鋼棉鋼的質量有可能進一步提高。
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